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      企業(yè)動(dòng)態(tài)

      汽輪機(jī)機(jī)組跳閘事故(十)機(jī)組高加疏水管爆管原因及防范措施

      2020-04-15


      事故經(jīng)過(guò):

      某廠9號(hào)機(jī)系東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的超高壓中間再熱三缸二排汽、單軸凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為N200-12.7/535/535-5,于1995年10月投產(chǎn)。該機(jī)的回?zé)嵯到y(tǒng)包括3臺(tái)高加、1臺(tái)除氧器和4臺(tái)低加,給水溫度243.34℃。機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),高加疏水為逐級(jí)自流方式。疏水逐級(jí)自流管上都設(shè)有疏水調(diào)節(jié)裝置,每個(gè)疏水調(diào)節(jié)閥均由單獨(dú)的一套氣動(dòng)單沖量調(diào)節(jié)系統(tǒng)加以控制。經(jīng)4年多運(yùn)行之后,該疏水控制系統(tǒng)已不能保證加熱器維持正常水位。1999年3月8日,9號(hào)機(jī)91號(hào)高加疏水管中三通型彎頭發(fā)生爆裂,6月22日,92號(hào)高加疏水管彎頭再次發(fā)生爆管,影響機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

      1999年6月22日,9號(hào)機(jī)正常運(yùn)行,帶負(fù)荷190 MW。12:32,92號(hào)高加底部疏水管90度彎頭突然爆管,大量汽水噴涌而出,沖壞了旁邊的疏泵變頻調(diào)節(jié)柜。隨即切液調(diào)運(yùn)行,負(fù)荷降至120 MW,92號(hào)、93號(hào)疏水泵跳閘,高加解列。緊急停運(yùn)高加系統(tǒng)后,于12:45機(jī)組投入電調(diào)運(yùn)行,負(fù)荷恢復(fù)至180 MW。經(jīng)檢查,92號(hào)高加疏水彎頭因汽水沖刷,造成管壁減薄(壁厚由原來(lái)的4.5 mm減薄至0.7 mm左右)而發(fā)生爆管。

      原因分析:

      1) 9號(hào)機(jī)組回?zé)嵯到y(tǒng)疏水調(diào)節(jié)采用的是氣動(dòng)薄膜式調(diào)節(jié)裝置。該裝置自投運(yùn)以來(lái),由于長(zhǎng)時(shí)間受到汽水兩相流動(dòng)的沖蝕,調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)出現(xiàn)卡澀等故障,調(diào)節(jié)閥靈敏度變差,閥門(mén)開(kāi)度的調(diào)節(jié)速度不能適應(yīng)負(fù)荷變動(dòng)的要求,經(jīng)常無(wú)法維持高加正常水位。當(dāng)水位過(guò)低時(shí),疏水中夾帶蒸汽,造成疏水管道及彎頭(尤其是90度彎頭)長(zhǎng)時(shí)間受汽水沖刷而導(dǎo)致爆管。

      2) 由于高加疏水調(diào)節(jié)系統(tǒng)存在上述問(wèn)題,而運(yùn)行人員又未能根據(jù)負(fù)荷變動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整疏水閥開(kāi)度,因此運(yùn)行調(diào)整中常將疏水調(diào)節(jié)閥置于強(qiáng)開(kāi)位置。這樣雖然防止了高加水位過(guò)高造成水位保護(hù)動(dòng)作,遇保護(hù)失靈而使汽輪機(jī)進(jìn)水,但也使高加時(shí)常處于低水位運(yùn)行,甚至出現(xiàn)無(wú)水位運(yùn)行的狀態(tài),從而加劇了對(duì)疏水管路的沖刷,導(dǎo)致爆管。

      3) 由于種種原因,9號(hào)機(jī)加熱器疏水系統(tǒng)自投運(yùn)以來(lái),從未對(duì)疏水管道、彎頭作過(guò)探傷檢查,對(duì)管路、彎頭壁厚受沖蝕情況缺乏應(yīng)有的金屬監(jiān)督,以致未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并更換被嚴(yán)重沖刷的管段和彎頭而導(dǎo)致爆管。

      防范措施:

      1) 配置性能良好的加熱器疏水調(diào)節(jié)裝置 。由于高加無(wú)水位運(yùn)行或高水位運(yùn)行對(duì)機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)性都有較大影響,為確保高加保持正常疏水水位,我廠在1999年8月9號(hào)機(jī)大修期間,針對(duì)原有疏水調(diào)節(jié)裝置存在的弊端,對(duì)高加疏水調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行了改進(jìn),即在疏水管路上加裝了一套"新型液位自動(dòng)控制裝置"(原疏水調(diào)節(jié)裝置暫保留)。該新型液位自動(dòng)控制裝置投入運(yùn)行后, 使高加在不同負(fù)荷下均能保持正常水位。經(jīng)對(duì)改造前后兩套裝置的運(yùn)行試驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)分析表明,改造后機(jī)組的給水溫度提高了3.4~5.2℃,煤耗降低約1g/kWh,提高了機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

      2) 加強(qiáng)高加的運(yùn)行監(jiān)視和調(diào)整。當(dāng)發(fā)現(xiàn)高加水位異常、疏水自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置失靈或故障時(shí),運(yùn)行人員應(yīng)及時(shí)以手動(dòng)方式調(diào)整加熱器疏水量,保證加熱器水位正常。

      3) 加強(qiáng)對(duì)回?zé)嵯到y(tǒng)管道的金屬監(jiān)督工作 。定期對(duì)高、低壓加熱器疏水管路進(jìn)行測(cè)厚和探傷檢查,及時(shí)了解系統(tǒng)管道、彎頭的健康狀況,以便采取措施,防范于未然。9號(hào)機(jī)92號(hào)高加疏水管彎頭爆管發(fā)生后,在9號(hào)機(jī)大修中,對(duì)回?zé)嵯到y(tǒng)所有管路進(jìn)行了測(cè)厚和探傷檢查,并根據(jù)檢查結(jié)果將受沖蝕嚴(yán)重的高加疏水管90度彎頭,由原來(lái) 1594.5、#20無(wú)縫鋼管彎頭全部更換成 1596、1Cr18Ni9Ti熱壓彎頭。


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